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赵芝周:锡柴奥威线上的维修技师

时间:2013-02-18 来源:厂长经理日报

  赵芝周,一汽解放有限公司无锡柴油机厂奥威发动机生产制造车间CA6DL机加工车间设备保障组副组长,准三级维修技师。在奥威发动机生产线这批堪称国际一流、国内最现代化的奥威生产线设备维修中,他先后完成30余项令人折服的维修攻关案例,不仅有效解决了设备维修人员“标准作业”的难题,更在自主维修的沃土上开出了绚丽的花朵,其中一项“BZ800加工中心换刀手自主维修与安装调试”近期荣获了“江苏省十大先进操作法”,这在锡柴维修史上属首例。
 

  维修“换刀手”毫末技艺尽显“顶上功夫”

  “精彩的背后是赵芝周比别人更多的忘我付出,凝聚着无数缜密严谨的思索和沉甸甸的责任。”维修组成员清晰地记得,在2009年奥威机生产拼极限、提产能的日子里,奥威生产线设备始终处于繁忙状态,线上42个GROB BZ800加工中心换刀手由于长期快速换刀,内部旋转关节、齿轮、羊角端插头、轴承等零件均出现不同程度的磨损,渐渐出现定位不可靠、撞刀、撞主轴等现象。众所周知,BZ800加工中心换刀手为德国GROB公司拥有专利的自制部件,采购整套换刀手需花费90万元,且设备故障停线一分钟,都会造成不可估量的损失。
 

  “求人不如求己”,赵芝周带头立项攻关,担当这项厂级BZ800加工中心换刀手自主维修和安装调试项目攻关负责人。
 

  “只有更专业,才能在实践中胸有成竹、游刃有余。”这是赵芝周26年维修经验的顿悟之言。大伙说,那段时间里,赵芝周跟换刀手“拗”上劲了,每时每刻都在分析图纸、查资料、拆解损坏的换刀手,分析其失效原因,寻找攻克瓶颈突破口……经过一次又一次的实践摸索调试,终于攻下一道道难关,运行数据显示,换刀手各项技术指标全部符合要求。
 

  从90万元降至3万元维修成本,毫末技艺尽显赵芝周自主维修的“顶上功夫”。
 

  精业结硕果自主维修攻关“快稳准”

  维修一定要快、准、稳,其中“快”是第一位的。
 

  2011年上半年,正当奥威机市场很火之时,6DL缸盖线OP210设备突然出现气检频频报警故障,平均每天报警达8次,每次手动夹紧需5分钟,检查调整需60分钟,严重影响节拍。赵芝周心急如焚,检查结果却是因为机床气检外围管路、元器件出现异样,导致气检不灵敏,另一个重要原因是因为机床夹具定位面不一致,工件夹紧后处于倾斜状态,与气检面无法贴合,导致工件在夹紧后,与定位支承无法紧密贴合,使气检不断报警。若盲目调大气检量,间隙偏大,工件定位面贴合存在间隙,将影响加工质量。经验丰富的赵芝周经过清洁、更换各气检开关和精密减压阀,调节各气检量和精密减压阀压力,并经重新调整、修磨02工位夹具定位支承座垫片,调整拉料杆上拉料块的厚度,使工件前端面距夹具定位块1mm,调整OP20夹具,重新制作夹板压头更换……气检频频报警的故障终于消除了。
 

  “超前防范,使设备缺陷始终处于掌控之中……”同事们说,为预防突发设备故障发生,赵芝周就喜欢盯着瓶颈求突破,近年他完成的攻关项目一项又一项:LHOP10铣面过程工件倾斜质量难题公关、NBOP40 Y轴丝杆锁不住难题公关、降低LHOP210气检报警难题攻关、LBOP150多次出现T5002断刀、崩刃难题攻关等重要项目。数值表明,由赵芝周自主维修GROB BZ800加工中心故障主轴齿轮箱,单台降本58万元;自主修复GROB BZ800加工中心主轴电机,单台降本17万元;自主维修BW MCX900加工中心故障主轴齿轮箱,单台降本65万元;GROB BZ800加工中心换刀手自主维修,单台降本86万元……

阅读量: 作者:陈燕

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